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冀中能源股份有限公司葛泉矿:提“质”增效 奋战“双过半”

冀中能源股份有限公司葛泉矿:提“质”增效 奋战“双过半”
二季度以来,冀中能源股份有限公司葛泉矿突出煤质管理,靶向发力,精准施策,念好“控”字诀,狠抓源头治理和洗选加工,切实提高精煤回收率,实现经济效益最大化,全力以赴奋战“双过半”。
该矿强化源头治理,多措并举、精准施策,确保原煤质量。根据煤层地质条件,优化采区布局和生产工艺,分别制定实施专项回采方案,落实分采分运措施,合理规避构造带对煤质的影响。针对掘进单位矸石量大的情况,采取煤矸分采分运措施,严禁破顶掘进,防止碎矸石进入煤内,有效降低原煤含矸率。采煤单位根据工作面煤厚情况,严格控制采高,以能过机组和支架为原则,严禁破顶割底,针对1728工作面地质条件复杂,过断层等实际,及时起卧溜子,减少矸石进入煤流,确保煤质不受影响。加强对煤质的监督、抽查、考核力度,严格实行工作面杂物倒追责任机制,按照区域划分,确定责任单位,发现问题及时反馈整改,严把源头管控“关口”。
该矿不断完善洗煤各个生产环节控制,精细化控制各个运行参数,确保精煤产品质量。根据矸石量及时调整原煤入洗量,同时保证混料桶位,精确控制在2.8米左右。根据原煤浮沉数据和产品快灰第一时间调整分选密度,确保重介精煤质量。组织理论培训和技术人员现场指导,提高浮选司机实际操作能力,有效控制浮选精煤灰分指标,稳定产品质量,提高精煤回收率。加强洗煤工艺技术改造,充分发挥新安装的EPS高效细粒分级筛作用,提高粗精煤脱泥效果,减少重介精煤背灰现象,从而提高了重介精煤回收率。
与此同时,针对井下煤质状况持续较差,原煤湿粘且矸石量大,煤泥含量高等困难,洗煤厂将原煤线3个生产班组,重新合并成洗煤生产、原煤准备2个车间,优化组合生产岗位,将不涉及质量管控的岗位变成巡回岗,并充分发挥视频监控系统作用,减少固定岗位。加大事故考核力度,加强设备检修力度,随时关注筛子筛分情况,避免因损坏而造成商品煤粒度不均匀,确保质量稳定。
(王晓丹)